將于今年7月1日起實施的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,,對現(xiàn)有火電廠的排放標(biāo)準(zhǔn)作了嚴(yán)格要求。為此,我國大多數(shù)火電廠都要進行大規(guī)模的環(huán)保改造,,而現(xiàn)行的除塵技術(shù)存在投入成本和技術(shù)瓶頸多等問題,,制約著電廠改造升級步伐,。 這項被稱為“史上最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)”,,要求現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C對煙塵、SO2,、NOx和煙氣黑度最低標(biāo)準(zhǔn)由原來的50mg/m3降低至30mg/m3,,重點地區(qū)為20mg/m3。這意味著在剩下的短短5個月時間里,,大多數(shù)火電廠都必須對機組進行脫硫,、脫硝和除塵等技術(shù)改造,不僅改造成本巨大,,且當(dāng)前技術(shù)存瓶頸,。 “目前,,電廠正在進行全面的技術(shù)改造升級,有望7月1日前使各項排放達(dá)到最新標(biāo)準(zhǔn),�,!蔽錆h青山熱電廠科技環(huán)保中心主任方紅對記者說,,“這都依賴于大量的資金投入,。”青山熱電廠隸屬于國電集團,,擁有2臺350MW級和2臺220MW級別熱電聯(lián)產(chǎn)機組,,目前正在進行脫硫脫硝以及除塵設(shè)施改造,但近3億元的總投資卻成為不小的資金包袱,。 據(jù)中電聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示,,我國新建機組的平均脫硝成本約為1.2分/千瓦時,現(xiàn)役機組約為1.5分/千瓦時,;一些特殊設(shè)計的機組,,可能高于2分/千瓦時�,!俺嗣摿�,、脫硝設(shè)備改造時的一次性前期投入,后期巨大的運行成本也是電廠最擔(dān)憂的費用之一,�,!睒I(yè)內(nèi)人士表示。 不僅成本高昂,,在技術(shù)上達(dá)標(biāo)也很難,。從效果上看,采用布袋除塵,、電袋復(fù)合除塵或移動電極,、高頻電源等新工藝,由于缺乏廣泛的應(yīng)用,,技術(shù)還不穩(wěn)定,。“布袋使用一段時間就會出現(xiàn)破損,,除塵效果遞減,,三五年后又得重新更換,再投入一次,�,!狈郊t說。 對一些老電廠而言,,目前的設(shè)備,、技術(shù)工藝能達(dá)到的效果已到了頂端,。中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2012年底,,至少還有72%的現(xiàn)役機組需完成脫硝等煙霧改造,,而這又需要較長的周期,甚至停機改造,,對電廠發(fā)電造成影響,。 為解決這一系列問題,華中科技大學(xué)煤燃燒國家重點實驗室通過13年的研究,,發(fā)明了黏合除塵法,。這種方法使用全新的燃煤PM2.5的排放控制技術(shù),在不改變現(xiàn)有除塵設(shè)備和參數(shù),,不增加大型設(shè)備,,不需大量投資的基礎(chǔ)上,促進PM2.5團聚成大顆粒,,增強既有除塵設(shè)備的脫除效率,。 技術(shù)的主要研究者之一、華中科技大學(xué)煤燃燒國家重點實驗室副主任張軍營教授介紹,,我國絕大部分電廠都安裝了靜電除塵器,,如果再加上黏合除塵法,雙重技術(shù)聯(lián)合使用不僅效果更佳,,而且,,最為方便快捷,還節(jié)省了大規(guī)模技術(shù)改造等成本,。 目前,,該技術(shù)已獲得國家發(fā)明專利兩項,省部級獎勵兩項,,并兩次連續(xù)獲得科技部“863”項目資助,,具備市場推廣應(yīng)用條件�,!� 我國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費國,,煤炭在一次能源消費中的比重高達(dá)69.4%,燃煤電站排放的超細(xì)顆粒物是我國大氣顆粒污染物的主要來源,,也是誘發(fā)全球氣候變化,、煙霧事件和臭氧層破壞等重大環(huán)境事件的重要因素�,!� 面對今年7月1日起執(zhí)行新的排放標(biāo)準(zhǔn),,時間緊,任務(wù)重,技術(shù)和資金壓力巨大,。張軍營教授建議,,燃煤電廠要系統(tǒng)分析顆粒物排放特征,選擇切實經(jīng)濟可行的技術(shù),,盡快啟動除塵設(shè)備升級改造,,爭取按時完成技術(shù)改造。 張軍營介紹,,目前技術(shù)示范工程實施過程中可能還會存在一些技術(shù)改進,、工藝調(diào)整的問題,希望相關(guān)部門予以立項,,提供資金支持,,提前開展技術(shù)攻關(guān),,盡快推動產(chǎn)業(yè)化進程,,更快的服務(wù)于各大電廠。以幫助全國霧霾天氣治理,。
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